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發(fā)布時(shí)間:2019-6-10 9:31:30 閱讀:8483次
新啟元運(yùn)行三部丁烷異構(gòu)化裝置的異丁烷分離塔是該裝置的主要耗能設(shè)備,因耗用能源較多,增加了裝置的加工成本。為了實(shí)現(xiàn)降本增效,公司組織實(shí)施了DIB熱泵精餾改造項(xiàng)目,通過項(xiàng)目改造,在相同工況下,該塔消耗蒸汽由42.5噸/時(shí)降至12噸/時(shí),大大降低了能源消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
公司副總經(jīng)理王政與設(shè)計(jì)院經(jīng)過多次探討交流和模擬核算后,最終確定了DIB熱泵精餾改造方案,運(yùn)行三部經(jīng)理田永亮帶領(lǐng)部門工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工。該項(xiàng)目于2017年8月立項(xiàng),利用每次裝置檢修的機(jī)會(huì)實(shí)施改造,共分兩步實(shí)施:
第一步進(jìn)行進(jìn)料流程優(yōu)化改造以及正丁烷側(cè)采口優(yōu)化改造。異丁烷分離塔進(jìn)料設(shè)計(jì)為兩路進(jìn)料混合而成,通過優(yōu)化調(diào)整兩路進(jìn)料位置,降低了塔底熱負(fù)荷,達(dá)到了節(jié)省塔底蒸汽的目的。通過對(duì)塔內(nèi)件進(jìn)行改造,異丁烷分離塔側(cè)采正丁烷由氣相采出改為液相采出,大大節(jié)省了電能與循環(huán)水。
第二步實(shí)施熱泵精餾改造。此改造對(duì)傳統(tǒng)的塔底蒸汽加熱、塔頂循環(huán)水冷卻的精餾方式進(jìn)行了調(diào)整。通過新增1臺(tái)離心式壓縮機(jī)、1臺(tái)中間再沸器以及對(duì)塔部分內(nèi)件進(jìn)行改造后,充分利用塔頂熱能,實(shí)施熱泵精餾直接壓縮,通過中間再沸的方式大幅降低塔底蒸汽的使用量。
該項(xiàng)目改造投入資金約合2000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年可節(jié)省蒸汽用量24.4萬(wàn)噸,降低成本5130.58萬(wàn)元,項(xiàng)目投產(chǎn)5個(gè)月即可收回成本。
本次熱泵精餾創(chuàng)新改造秉承公司“節(jié)能減排,降本增效”的管理原則,充分體現(xiàn)了樹立創(chuàng)新意識(shí)、提高創(chuàng)新能力的重要性。工作中,我們要爭(zhēng)做創(chuàng)新型人才,擁有勇于創(chuàng)新的精神和敢于大膽嘗試的勇氣,用自己的實(shí)際行動(dòng)為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。
(新啟元:李文哲)
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